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  • DCS系統在石景山熱電廠2號機組改造中的應用

    摘 要:介紹石景山熱電廠2號機組DCS控制系統改造情況,論述改造方案的設計及特點,通過分析改造中出現的問題,闡明了產生問題的原因及解決方法。

      石景山熱電廠2號機組DCS改造采用和利時公司的HS-2000CAS分散控制系統,改造范圍包括MCS、SCS、DAS、DEH系統。1999年1月完成系統整體方案設計,包括硬件配置、DEH、CCS、MCS、SCS方案。2月完成系統硬件成套及軟件組態。3月完成系統聯調及全面測試。4月中旬至6月中旬進行現場各系統的靜態調試。6月26日,機組正式運行,開始MCS、DEH的動態調試,其余各系統投入使用并做局部調整。7月下旬系統投運基本完成,所有系統投入使用,工作正常。
      系統硬件配置為:共設5個操作員站,2個工程師站,10個控制站(10號~19號),其中控制站機柜20個單柜,繼電器柜2個單柜,主機柜2個單柜,擴展柜1個單柜,配電柜1個單柜。控制站(10~12號)為MCS系統,控制站(13~16號)為SCS系統,DAS系統由兩個控制站(17號、18號)組成,DEH系統占一個控制站(19號)。

    1 HS-2000CAS系統介紹
      該系統是和利時公司最新開發的系統,其基本結構由4部分組成,即系統網絡、操作員站、工程師站、現場控制站。操作員站、工程師站、現場控制站作為邏輯意義相同的節點掛接在系統網絡上。系統網絡為和利時公司開發的ARCNET雙冗余工業實時網,雙令牌總線(TOKEN BUS),網絡速率為5 M。操作員站和工程師站利用網絡控制板與系統網絡連接,而現場控制站利用主控模件與系統網絡連接。
      現場控制站由主控模塊、智能輸入/輸出模件、電源模件和專用機柜組成,系統由UPS實現雙路供電,主控模塊、電源模件、模出模件全部采用雙冗余配置,有模件在線自診斷功能,診斷結果可由操作員站或工程師站的系統畫面顯示。在主控模塊、智能輸入/輸出模件上分別固化實時控制軟件和智能輸入/輸出處理軟件。每個控制站機柜附帶一個端子柜,便于信號電纜接線。實時控制軟件運行在一個嵌入式多任務處理系統中,完成信號轉換與處理、控制運算(石熱項目控制運算周期MCS和SCS為250 ms,DAS為1 s,DEH為100ms)、通信、自診斷、雙主控模塊切換時保持數據一致等功能。智能輸入/輸出處理軟件完成采樣、濾波、模/數轉換、小信號非線性補償、冷端補償、工程單位換算、過程點質量判斷等功能。
      操作員站和工程師站由高可靠工業微機配以外設組成(石熱項目采用研華工業控制微機)。操作員站運行HS-2000CAS系統專用實時監控軟件,該軟件完成圖形顯示與會話、控制調節、趨勢顯示、報警管理和顯示、報表打印及事故追憶等。工程師站運行HS-2000CAS系統組態軟件包,軟件運行環境為PWIN32。軟件包有10個漢字工具軟件,具有方便的人機界面,主要功能為:系統管理、數據庫生成、功能塊圖生成、梯形圖生成、計算公式生成、引用生成、歷史庫生成、追憶庫生成、圖形生成、報表生成。操作員站和工程師站都有分級別保護措施,只有以正確口令登錄,才能執行相應操作。

    2 系統設計方案
      (1)MCS系統共設計31套自動調節系統,包括:
    ·協調控制系統

    ·燃燒控制系統

    ·送風控制系統

    ·引風控制系統
    ·全程給水控制(單、三沖量)系統

    ·1~5號磨風量控制系統

    ·1~5號磨出口溫度控制系統

    ·左右側一級減溫控制系統

    ·左右側二級減溫控制系統

    ·左右側再熱汽溫控制系統

    ·除氧器水位控制系統

    ·軸封供汽壓力控制系統

    ·氫溫控制系統

    ·冷油器控制系統
    ·熱網加熱器溫度控制系統
    MCS在立盤保留13個后備手操,包括:

    ·1號給水泵轉速控制系統

    ·2號給水泵轉速控制系統

    ·給水調節閥控制系統

    ·左側送風控制系統

    ·右側送風控制系統

    ·左側引風控制系統

    ·右側引風控制系統
    ·左側一級減溫控制系統

    ·右側一級減溫控制系統

    ·左側二級減溫控制系統

    ·右側二級減溫控制系統

    ·左側再熱汽溫控制系統

    ·右側再熱汽溫控制系統
      (2)設計SCS邏輯時盡量采用電廠實際使用中的邏輯,參照原運行規程,并聽取運行人員的意見。這樣做,一方面吸取原有控制邏輯的優點,一方面使運行人員不必改變或較少改變原有的操作習慣。SCS控制范圍包括:
    ·66套電動機的開關操作

    ·3套調節閥的開關操作

    ·14套電磁閥的開關操作

    ·98套電動門的開關操作

    ·36套二次風門的開關操作

    ·12套周界風門的開關操作
    ·相關電動門電動機的連鎖保護功能

    ·射水泵、定排、5號磨的程控啟停功能
      (3)DEH系統設計功能有:自動升速、自動暖機、自動磨檢、自動過臨界、自動同期、快卸負荷、一次調頻、主汽壓力保護、過負荷切閥控保護、閥控/壓控/功控模式切換、電液無擾切換、電調故障切液調等。DEH采用HS-2000CAS系統實現,操作員站有相關操作畫面,控制盤臺上另設DEH專用操作面板。
    (4)DAS系統不僅包括傳統的數據采集功能,還包括歷史曲線記錄、事故追憶、SOE記錄及打印等多項功能,利于現場事故分析。所采集的數據除熱工信號外,還包括部分電氣專業數字量、模擬量信號。此次改造拆除了立盤上的小型巡測儀,將測點直接送入HS-2000CAS系統。
      (5)由于本次改造不涉及鍋爐保護系統、點火程控系統和汽機保護系統,為保證整臺機組系統的完整,利用HS-2000CAS的通訊站以串行數據通信方式將以上系統的信號引入HS-2000CAS,在操作員站畫面顯示。同時該通訊站向石熱廠級MIS網發送重要數據。

    3 控制功能設計特點
      參考在其他電廠成功應用的設計方案,同時考慮到石景山熱電廠實際需要,MCS整體控制方案包括:汽機跟蹤、鍋爐跟蹤、機跟爐協調、爐跟機協調等多種協調控制方式;機組供熱調節方案;給水泵調節、送引風調節等子回路控制方案;被調量測點選擇及處理方案;MCS與SCS之間信號傳遞及處理方案等。
      當機組需要進入協調控制時,可根據機組實際情況,選擇進入不同協調方式,而多種協調方式間的切換是無擾進行的。給水控制系統采用三沖量調節,一、二級減溫控制系統采用串級調節。MCS所有重要測點采用雙測點冗余方式,可在操作畫面上人工選擇任一測點作為被調量。
      射水泵組、定排電動門組、5號磨系統設有程控啟停功能。將程控/手動選擇按鈕置程控位,可進行設備順序啟停操作,在程控/手動選擇按鈕置回手動位之前,有關設備不能進行手動操作。在設備本體保護信號發出時,程控指令中斷,執行本體保護指令。如程序執行時間超過規定時間,則顯示執行超時報警,程序中斷。
      所有電動機、風機、泵(電動門、電磁閥除外)都設計有遠方/就地操作切換功能,即如將設備置于就地操作位,被控設備不能由CRT上操作,啟/停指令不能發出,此時每個設備圖標旁邊用紅字顯示設備在就地位。如需將設備切到遠方操作位,選擇設備遠方/就地切換畫面進行操作。此種功能便于設備檢修。
      考慮到操作習慣,保留設備聯鎖功能,邏輯設計中,盡量保持原聯鎖開關與現聯鎖按鈕功能的一致性。曾經考慮將聯鎖功能只定義為設備間的互聯和運行參數異常聯鎖,設備本體保護不受聯鎖投切的限制,這種設計被認為比較安全,符合當今要求,但因與原操作方式不一致,容易引起運行人員誤會,最終還是按照舊的聯鎖功能進行設計。

            設備事故跳閘被定義為無DCS停指令輸出而設備停。取DCS系統DO輸出做為實際輸出指令,如設備啟指令已發出,在設備停反饋出現之前,無設備停指令發出,即判為事故跳閘。事故跳閘發生后,設計為按下操作畫面上設備停按鈕復位事故跳閘信號,這與原操作習慣是一致的。此事故跳閘與熱工保護跳閘為兩個不同概念,由此可判斷設備異常跳閘的原因,分清熱工與電氣雙方的責任。
      需注意一點,即如設備在就地操作位啟動后,由于SCS系統沒有輸出啟動指令,當設備停反饋出現,系統將不認為是事故跳閘。為避免發生此種情況,所有設備正常操作均應在CRT上進行,就地操作只作為試驗,試驗完畢設備應置于停止位。 

     事故跳閘采用常規首出項鎖定邏輯,將首出顯示復位功能設計為設備重新啟動后自動復位,也可由手動按鈕復位。這樣設計,既方便運行人員操作,又保證首出顯示的正確性和實時性。
      在操作畫面上為運行人員提供足夠的顯示信息,例如,在主要設備圖標旁提供跳閘首出彈出窗口,便于查找設備跳閘原因,此窗口同時顯示設備啟動許可條件,運行人員可根據提示,在設備啟動前檢查設備情況。MCS中也增加了閉環系統強制切手動原因的首出判斷邏輯,便于事故分析。

    4 改造中遇到的問題及解決方法
    4.1 機柜接線問題
      在系統測試中曾發現HS-2000 CAS機柜內部連線有虛接現象,經查實為和利時公司機柜出廠前配線作業不當所致,后將所有內部配線徹底檢查,問題解決。
    4.2 固態繼電器問題
      在設備傳動中發現作<

     
     
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