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  • 制粒塔供料系統改造———制粒塔供料系統改造
    菏澤魯抗舍里樂藥業有限公司

    摘要:將原來的單塔單泵供料方式改為變頻器PID閉環控制的集中恒壓供料方式,不僅簡化了操作、提高了產品的技經指標,而且節電效果顯著。
    關鍵詞: 變頻器    PID    制粒塔   莫諾泵    螺桿泵    節電效果

    一、改造前的狀況
       采用GPL 廣譜噴霧制粒塔用于藥品顆粒劑生產,其工藝流程圖如圖一:


     
    1、料液計量罐  2、莫諾泵   3、氣源三聯件  4、集成塊  5、霧化器噴槍

    6、風機 7、蒸汽加熱器  8、電加熱器  9、制粒塔 10、旋風分離器    

     11、;料液計量罐電動機

          莫諾泵2將料液從料液計量罐1中抽至霧化器噴槍5,與壓縮空氣混合后形成高壓霧狀噴出。莫諾泵2是由功率為1.5KW的三相異步電動機拖動,調速方式為變頻器開環控制,由操作員根據壓力的高低來調節變頻器的電位器旋扭,從而控制電動機的轉速;料液的計量是在計量罐的一側安裝了一根帶有刻度的標尺;為了防止料液的沉淀,必須由電動機11帶動攪拌葉不停運轉,電動機的功率是7.5KW。此種供料方式存在以下幾個缺陷:
    1、供料泵采用開環控制,供料壓力波動范圍大,制粒質量不易控制;而且操作室距制粒塔較遠,操作工必須不停地往返于兩地之間進行轉速調節,勞動強度增大;
    2、料液的計量不精確,藥品效價不易控制;
    3、由于壓力波動范圍大,使莫諾泵經常損壞漏料,維修費用增加;
    4、每臺制粒塔都配備了一臺莫諾泵與料液計量罐,耗電量大。

    二、改進措施
         公司共有7臺制粒塔用于生產,改造后淘汰了所有的莫諾泵及料液計量罐。增設了一臺5.5KW的螺桿泵,與變頻器、壓力變送器共同組成了PID閉環控制;料液的計量采用電磁流量計進行精確計量。(如圖二)


    三、改進后效益分析
           2003年改造后至今,使用效果非常明顯:供料的壓力非常穩定,波動范圍在0.02MPa,實現了真正意義上的恒壓供料,產品的質量也得到了升級;工人的勞動強度大幅降低;維修費用明顯減少;料液的計量更加精確;而且還節省了7臺4M3的料液計量罐與7臺1.5KW的莫諾泵及電動機;在節電方面更是改造后的一大亮點,現將改造前后的用電情況進行對比:(每月按30天計算)
     總用電功率(KW) 每天運行的時間(h) 每年的耗電量
    (KWh)cosΦ=0.85 年節省電量(KWH)
    改造前 7*7.5+7*1.5=63 15 289170 263925
    改造后 5.5 15 25245 

     

    總用電功率(KW)

    每天運行的時間(h)

    每年的耗電量

    (KWh)cosΦ=0.85

    年節省電量(KWH)

     
     

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