摘要:將原來的單塔單泵供料方式改為變頻器PID閉環控制的集中恒壓供料方式,不僅簡化了操作、提高了產品的技經指標,而且節電效果顯著。
關鍵詞: 變頻器 PID 制粒塔 莫諾泵 螺桿泵 節電效果
一、改造前的狀況
采用GPL 廣譜噴霧制粒塔用于藥品顆粒劑生產,其工藝流程圖如圖一:
1、料液計量罐 2、莫諾泵 3、氣源三聯件 4、集成塊 5、霧化器噴槍
6、風機 7、蒸汽加熱器 8、電加熱器 9、制粒塔 10、旋風分離器
11、;料液計量罐電動機
莫諾泵2將料液從料液計量罐1中抽至霧化器噴槍5,與壓縮空氣混合后形成高壓霧狀噴出。莫諾泵2是由功率為1.5KW的三相異步電動機拖動,調速方式為變頻器開環控制,由操作員根據壓力的高低來調節變頻器的電位器旋扭,從而控制電動機的轉速;料液的計量是在計量罐的一側安裝了一根帶有刻度的標尺;為了防止料液的沉淀,必須由電動機11帶動攪拌葉不停運轉,電動機的功率是7.5KW。此種供料方式存在以下幾個缺陷:
1、供料泵采用開環控制,供料壓力波動范圍大,制粒質量不易控制;而且操作室距制粒塔較遠,操作工必須不停地往返于兩地之間進行轉速調節,勞動強度增大;
2、料液的計量不精確,藥品效價不易控制;
3、由于壓力波動范圍大,使莫諾泵經常損壞漏料,維修費用增加;
4、每臺制粒塔都配備了一臺莫諾泵與料液計量罐,耗電量大。
二、改進措施
公司共有7臺制粒塔用于生產,改造后淘汰了所有的莫諾泵及料液計量罐。增設了一臺5.5KW的螺桿泵,與變頻器、壓力變送器共同組成了PID閉環控制;料液的計量采用電磁流量計進行精確計量。(如圖二)
三、改進后效益分析
2003年改造后至今,使用效果非常明顯:供料的壓力非常穩定,波動范圍在0.02MPa,實現了真正意義上的恒壓供料,產品的質量也得到了升級;工人的勞動強度大幅降低;維修費用明顯減少;料液的計量更加精確;而且還節省了7臺4M3的料液計量罐與7臺1.5KW的莫諾泵及電動機;在節電方面更是改造后的一大亮點,現將改造前后的用電情況進行對比:(每月按30天計算)
總用電功率(KW) 每天運行的時間(h) 每年的耗電量
(KWh)cosΦ=0.85 年節省電量(KWH)
改造前 7*7.5+7*1.5=63 15 289170 263925
改造后 5.5 15 25245
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總用電功率(KW) |
每天運行的時間(h) |
每年的耗電量 (KWh)cosΦ=0.85 |
年節省電量(KWH) |
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