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  • 西門子PLC 300在起重機中的應用———西門子PLC 300在起重機中的應用

    摘要:西門子PLC 300在半自動化高精度定位行車中的應用
    關鍵詞:西門子PLC 300  編碼器  高精度定位  PORFIBUS-DP

    前言
           起重機是人們對行車、吊車和天車的一種籠統叫法,按其功能來說一般分為三類:一、輕小型起重設備,二、橋式起重機,三、臂架式起重機。本文所說的為雙梁橋式起重機,我們姑且稱之為行車。隨著自動化程度的不斷提高,PLC在行車中的應用越來越多。筆者所在公司使用的行車是在冶金領域需要實現高精度定位的行車,可以實現手動/半自動操作,其定位誤差要求在10mm之內。

    1. 系統組成
    該行車由西門子PLC300、ABB變頻器、倍加福WCS系列編碼定位系統等組成。
            西門子PLC作為整個控制的核心,通過編碼器作為其觸覺感官,用PROFIBUS通信作為各部件聯系的中樞神經,驅動ABB變頻器和控制電氣元件控制行車大車、小車、吊架等各部分進行工作。
    1.1硬件組成
           PLC部分選用CPU317-2DP、信號處理模塊CP343-1和一些輸入輸出的數字量、模擬量模塊;驅動選用ABB變頻器;定位系統分大車小車定位和主卷揚定位二部分,分別使用P+F編碼器和HENGSTLER編碼器;控制分為觸摸屏MP370和控制臺手柄二部分。PLC使用Internet網絡和觸摸屏通信,通過PROFISBUS-DP連接變頻器、編碼器。由于部分元件距離原因中間使用中繼器來延長通信距離。Internet網絡選用一個五口的HUB,可以連接PC和PLC,也為行車和別的設備通信做了鋪墊。整個網絡組成如下圖:


     
    1.2軟件組態
    PLC設計使用STEP 7,控制屏設計使用WINCC FLEXIBLE 2005。
    1.3程序設計原理
           行車大車定位所用編碼帶固定在廠房一側,小車定位所用編碼帶固定在行車雙梁之間靠近一邊的大梁,此兩者使用P+F讀碼頭WCS2A-LS221從編碼帶上讀取數據,傳送到接口模塊WCS-PG210,經過WCS-PG210的數據處理,通過PROFIBUS-DP傳送到PLC中。行車主卷揚使用HENGSTLER編碼器AC58/1212EK.42DPZ設定和讀取主卷揚的高度,通過其編碼器自身所帶的PROFIBUS-DP接口將數據傳輸給PLC。行車安裝調試時,在控制屏上按照工作區域內的場景把相關工作槽面對應設計,然后通過人工定位將工作區域的每個工作槽面都定位好,通過操作屏將工作槽的位置和主卷揚的高度輸入到PLC內。在操作人員進行操作時,只需在操作屏上選中要工作的槽面,將操作臺上選擇按鈕從手動選擇到半自動位置,踩動腳踏板控制器即可進行半自動作業。

    2. 結論
          此類行車適用于需要高精度定位的工況環境,從造價和維護費用來說比較昂貴,需要操作人員來操作,只能實現半自動作業,要實現全自動無人操作還需要一定的改進。

     

     

     

     

     


     

     
     
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