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  • 冷庫氨制冷系統自動控制的案例分析———冷庫氨制冷系統自動控制的案例分析

    一、引言

      連云港天緣食品有限公司最近新建一座大型冷庫,它先后分兩期實施。2006年竣工的一期工程為三層,容積23000M3,容量5500噸(按肉類計算--下同),2007年竣工的二期工程為四層,容積35000M3,容量8500噸,共計14個冷藏間,總容積58000 M3,容量14000噸;另有凍結間4間,計40噸/日。冷藏間設計溫度為-22℃;凍結間原設計為-25℃,后來將冷風機面積增加,實際能達到-30℃以下。

      該工程由國內貿易工程設計院設計,制冷工藝安裝工程由煙臺冰輪集團施工。原設計制冷工藝部分是手指令程序控制,計算機輔助管理。后來我們將制冷工藝系統改為全自動程序控制,由冰輪集團配合我們對圖紙作了部分修改。

      冷庫制冷系統有氨系統和氟系統兩種。在小型冷庫中一般使用氟系統,它能比較容易地實現自控;大中型冷庫用的則是氨系統,由于氨制冷對安全性要求較高,而以前氨的自控元器件不過關、控制技術不成熟,搞自動化的較少?,F在,隨著技術進步和計算機的發展,利用信息技術改造傳統的制冷工業已經成為可能。目前,有一些新建的冷庫在上自動化,我省蘇南就有二、三個中型氨系統的自動化冷庫,但設備都是全進口的,利用國產設備實現氨系統冷庫全自動控制的,連云港天緣食品公司冷庫在我省還是第一個。

      冷庫采用計算機自動控制其制冷與配套動力系統,可以保證了制冷設備和系統穩定、可靠地運行,達到高效、節能、安全的目的。據冰山集團(原大連冷凍機廠)的資料介紹,自動化冷庫較傳統冷庫一般可節電21%。天緣食品冷庫的機房(含二期容量)和一期庫房于2006年1月開始安裝,4月中旬進行自動控制的調試,5月中旬完成;2007年8月二期庫房竣工后并入使用。至目前為止已接近兩年,自動運行情況較好,對出現一些問題,及時作了適當地修正,證明對氨制冷系統自動控制是完全可行的。初步核算一年多來單位容量耗電量約為0.25kw.h/噸.日,是普通冷庫耗電量的二分之一至四分之一,低于國家二級企業規定的標準0.3kw.h/噸.日,而且98%以上是用的低谷電,大大地降低了生產成本。
     

    二、冷庫制冷系統與設備配置:

      2--1、系統配置

      制冷系統分-35℃、-30℃、-10℃三個。-35℃系統用于凍結間,-30℃用于冷藏間。這兩個系統采用配搭式雙級壓縮循環,共用一個中間冷卻器(-10℃)和同一高壓級;高壓級還用于-10℃的空調系統,它通過兩個臥式蒸發器為加工間夏季空調提供-3—2℃的乙二醇溶液--目前-10℃系統暫未上馬。

     



      2--3、制冷系統特點:

      2--3--1、兩個低溫系統采取配搭式螺桿機雙級壓縮。單機雙級螺桿機大多是國外的產品,價格十分昂貴,而采用螺桿配搭式雙級壓縮可以以較低的投資,可以取得同樣的效果。具有節省系統的運行費用、降低了壓縮機的壓縮比、容積效率提高的優點。本工程由于把-35℃、-30℃的高壓級與-10℃系統合并為同一系統,比起其各自為獨立的系統,可以大大減少壓縮機組的使用臺數,并使得壓縮機組在部分負荷下的運行概率減低,增加系統的運行可靠性,并節約了能耗,節省了投資。

      2--3--2中間冷卻器使用了二次節流完全冷卻方式。該方式在國內剛處于起步階段,其優點是可以減少節流過程中的不可逆損失,減低了低壓循環桶的供液溫度(傳統的一次節流中間冷卻器盤管溫度比中間溫度高5-7℃,而二次節流完全冷卻向低壓循環桶的供液溫度即為中間溫度),從而提高了低壓級的產冷量。二次節流的中間冷卻器它除作低溫系統的中冷外,還兼作-10℃系統的循環桶,附帶了部分負荷,使單位功率的制冷量增大,系統運行費用降低,能取得更大的節能。由于沒有了獨立的中間冷卻器,使制冷系統的管道簡化了許多,也減少了初始的投資。

      2--3--3、安裝了蒸發式冷凝器,節約了水、電能的消耗。

      2--3--4、系統中安裝的‘多點自動空氣分離器’,能夠連續不斷地將不凝性氣體從設備中分離出來,以維持系統工作的經濟性。

    三、冷庫自動控制情況:

      3—1、綜述:

      冷庫自動化由制冷工藝系統的自動化和貯藏系統的自動化兩項構成。目前,我們所做的只是制冷系統的自動化---它包括自動運行控制、實時監測、自動保護、數據的采集與處理,以及報表的自動生成。

      新型的工業自動化控制系統是以標準的工業計算機軟、硬件平臺構成的集成系統?,F代冷庫制冷系統自動化的概念,應當是利用信息技術為依托,通過各種檢測和控制器件,按照制冷工藝的要求,組成一個較為完善的自控體系,使其在沒有人直接參與的情況下,對受控對象及生產過程的運行狀態實時監控,使設備與工藝系統按照預置的程序運行,并能自動保護。同時,對使用者提供人機對話界面, 能夠顯示各種參數的動、靜態畫面。可以打印、輸出報表,進行相關數據處理和歷史記錄地追憶。在授權的情況下,能自由設定系統的運行狀態。

      PLC(Programmable Logie Controller)是一種非常成熟的工業控制器,已被廣泛地應用于工業自動化控制。它用一臺專用工業控制計算機作為上位機,與主控柜上的PLC、機組上的PLC和設備上的PLC通過通訊電纜將數據采集、顯示,實現對設備的監測、控制、參數調節以及報警等功能,并可自動記錄設備運行的參數數據及報警情況,以備查考。

      3--2、控制系統的結構:

      控制系統采用工業總線型網絡,保證各節點之間的可靠通訊。系統為集中監控、分散控制的控制模式。

      整個控制系統可劃分為三個層次,即監控層、控制層和設備層。

      3—2—1、監控層:由一臺配備了組態軟件的專用工控機,負責下位機(多個PLC)的集中監控和系統的參數配置、管理。在微機上顯示各個監測點動態模擬畫面、對系統的數據自動生成表格、定時或人為輸出到打印機打印,并可在授權的范圍內進行設置點的數據設置。

      硬件配置:監控計算機、打印機、通訊卡、通訊電纜等。

      軟件配置:系統軟件(Windows/xp的操作系統),監控組態軟件。

      3—2--2控制層:控制層由多個PLC組成,每個PLC都是一個獨立的子系統,負責對本地設備即PLC的I/O點進行數據采集和控制。

      通過通訊網絡將所有相關的數據上傳給上位監控機。

      主要硬件設備:PLC控制器、通訊卡、通訊電纜轉接器、人機界面、接口模塊、通訊電纜等。

      軟件:PLC編程軟件、人機界面組態軟件、應用軟件。

      3—2--3設備層:設備層在整個控制系統中處于底層,是整個控制系統的關鍵環節,是控制系統的執行機構和數據采集部分。主要包括執行器、檢測單元。如果將PLC比作人的大腦,那么執行機構就是人的手、腳,而檢測元件就是人的眼、鼻、耳。

     3--3、系統控制功能

      3--3--1、制冷壓縮機的控制

      制冷系統采用自動型制冷壓縮機,它是整個系統的關鍵設備。機組采用PLC 控制,每個機組使用一臺PLC來控制本機組的運行,并進行保護。

      機組的人機界面可以就地顯示制冷壓縮機組的運行參數,如排氣壓力和溫度、吸氣壓力、供油壓力和供油溫度、滑閥位置、開機次數、累計運行時間、主電機電流等。

      機組上的PLC根據系統的需冷情況、吸氣壓力的變化自動調節壓縮機能量滑閥的位置,使機組運行處在最佳的工作點。

      機組的界面能記錄最后數次故障的情況,包括發生的時間、故障類別、故障時的數據,這有助于維修人員對發生的故障進行分析。

      機組具有完善的保護功能。它有排氣壓力超高、油壓差低、油溫高、吸氣壓力低、主電機過載、油泵電機過載、吸氣過濾器前后壓差過大等保護與報警功能。

      為了實現系統的自動運行和適應調試與維修的需要,制冷壓縮機的人機界面上設有‘本地’和‘遠程’兩種控制方式。當 控制模式設為‘本地’ 時,壓縮機的開停由人工控制;當控制模式設為‘遠程’時,壓縮機的開停為自動;如果系統運行狀態為‘自動’,壓縮機設為‘本地’,系統不能開啟壓縮機,整個系統不能自動運行。一般情況,系統運行狀態為自動,壓縮機應設為‘遠程’。

      3--3--2、系統的控制

     
     
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